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宋_GB2312">一、公司全网综合线损完成情况分析 A& l% s' N0 y1 N) I
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本月公司全网完成购入电量:2302.3822万kw.h,同上月相比下降548.5207万千瓦时,降幅19.23;与去年同期相比增长152.43万千瓦时,增幅7.09,售电量本月完成2125.6万kw.h,与上月相比下降470.22万千瓦时,降幅18.12,与去年同期相长比增长262.02万千瓦时,增幅12.33,本月完成综合线损率7.68,与上月相比下降1.27个百分点,与去年同期相比下降5.64个百分点。本月累计完成综合线损率为 10.72,与去年同期累计相比下降1.19个百分点.超上级下达指标0.98个百分点.$ }: x8 p1 G0 a8 l: X
/ }4 t2 p- T( {1、2006年度线损率走势图:! r) {* d* i8 h4 \; n$ Z, R
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; V# a; w( X) K: E* P Y# e2、从今年1-9月份综合线损完成情况看,**公司综合线损率从5月份起呈下降趋势,且逐步趋于平稳,1-4月份线损较大且波动大,呈现虚高或虚低状况,主要是两个原因造成:1是元月份抄表时间调整(提前),产生波动,另一原因是在今年1-4月份公司大客户电量产生极大的波动,加上购售电量结算周期相差15 天,造成较大的波动,例如大客户万基水泥,1-4月份电量最高月份达450多万,而最低月份则只有90多万,由于购电量结算比售电量结算滞后15天,因此在当月售电量较大上升时,购电量并不是同步上升,而是有一大部分是反映在下月的购电量上升,因此售电量有大的波动时一定会造成综合线损较大的波动.根据这种情况,为了更好地进行线损分析,我公司每月均会另做一份购售电量均同步的线损报表,与经营口径线损情况进行对比,同步对比的线损率相对处于平稳状态:
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3、本月完成的综合线损率为7.68,比上月下降了1.27个百分点,主要原因是8月桃江电电站由于污染事件发电量减少较多,由于抄表周期的原因,8月10日抄表结算后的8月10日-25日期间的发电量实际上是反映在9月份的购电量,因此8月10日-25日期间发电量减少,就相当于9月份购电量减少(而9月 10-25日的上网电量相对较大却反映在了10月份的购电量),线损率下降;另外由于本月的小水电量电量下降(通过10kV线路上网的那一部分小水电), 以及本月低压动力电量(农村榨油)较大上升,都在一定程度上影响了本月的10kV及低压线损降低,也是本月综合线损率较低的一个原因.* w( _' ]: C3 M) p6 o( Z/ f1 u
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二、高压线损分析5 j- R' n" z% ^4 F5 C4 h
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9 月份高压完成供电量2302.3882万千瓦时,与去年同期相比增加7.09,与上月相比下降448万千瓦时降幅15.97%,高压售电 2239.1375万千瓦时,与去年同期增长8.06%,与上月下降518.05万千瓦时降幅18.78.高压线损率本月完成2.75,与去年同期相比减少3.22个百分点。与上月相比减少0.54个百分点。
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本月高压线损率较低的主要原因1是本月小水电上网电量同比上月减少366万千瓦时,因此小水电过网电量减小,多个供电所10kV线损率明显下降,2是本月对供电负荷进行了调整,原马鞍山变电站部分10kV线路调整至土富桥变电站供电,35网损略有下降,另外桃江电站前后周期电量变化也是反映在高压线损率下降的因素., t6 v2 S( E! h! |
, L4 z' J: X8 |& |三、0.4kv线路) v# X1 v. X5 e& r+ I$ H9 a4 B# `! d4 |
; {8 j7 [1 N' G% c0 h; S9 h本月我公司完成0.4kv供电量1065.9545万千瓦时,与上月相比下降262.65万千瓦时,降幅19.77,与去年同期相比增长36.56,本月售电量完成952.42万千瓦时,与上月相比下降214.58万千瓦时,降幅18.38,本月完成线损率为10.06,与上月相比降低2.09个百分点,与去年同期相比下降0.15个百分点。
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9 m$ v9 Q# r- T. ]5 { ~本月0.4kv线损率完成较好的主要原因是:
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" l; R9 S; }) b0 v8 n! O; ]1、本月刚好处在农村动力榨油期间,动力电量上升较大,而且大部分增加的动力电量,处于白天使用时间,电量的上升部分与晚峰并不全部重合,这部分用电量损失较小,是本月低压线损较低的重要原因;
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2、线损管理年活动的开展,供电所在线损管理方面在逐步规范,通过前一阶段的营业普查,配变三相负荷调整等一系列措施,成效在逐步显现。3 M, r6 a' o9 k" g
6 Z V$ m$ {: E五、本月主要采取的降损措施有:
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1、对35kV变电站负荷进行了调整,提高了经济运行水平;
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% h0 ?1 f# j! X/ {4 J; {) t2、本月的主要措施是大力推广低压动力用户随器电容补偿工作,通过对比安装随器无功补偿线路电流的变化,给降损带来有利影响;
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3、继续抓紧配变三相负荷的调整工作力度; n% U3 s8 H9 ]/ f6 n, C/ N
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4、对供电所线损分析情况进行了监控,并对分析不透彻的供电所实施了考核;
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& d7 q) K' [# [+ r6 i$ r5、对部分小水电上网功率因数标准进行了调整。7 L, w8 s* g& P& ?
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五、下步降损措施8 Z( `" T6 I2 T0 _: C1 @
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1、进一步加大低压动力用户随器电容补偿工作的实施,要求供电所,充分做好宣传达,及计划力争三个月内完成90的安装任务' V! Z+ b I7 ]% c% g6 ]
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2、对台区负荷三相平衡工作进行抽查。, n7 t% L1 s! B; P) C% a# l3 w! ?
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3、开展专变及动力用户计量装置专项检查工作,已下发文件通知;
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$ W' k: F, v% R! F5 `' c4、通过对开展线损管理活动情况检查工作,来进一步规范供电所线损管理
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**供电公司7 u! K. P; ?; n: }' K2 h3 s
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